在(zài)機(jī)械製造領域,切削、磨削加工是應用較(jiào)廣泛的加工方法[1]。近年來,隨著現代機械加(jiā)工要求的不斷提高,磨削技術(shù)也處在不斷發展之(zhī)中[2]。磨削生產過程中的手動操作、人工上下料等傳統生產方式已(yǐ)無法滿足高速發展(zhǎn)的機械、電子電氣、汽車及家用電器等工業需要。在磨削生產中用機器人[3]代替人工(gōng)操(cāo)作,構成自動化生產單元或組成(chéng)柔性自(zì)動化生(shēng)產線,是進行高速、高(gāo)效、高質量磨削生產的一種有效方法,也是現(xiàn)代磨削生產技術的重(chóng)要發展方向之一。
現代化大生產對生產(chǎn)和工(gōng)藝設備提出了柔性化的要求[4],由於冰箱壓縮機曲軸零件(jiàn)自身結構的(de)特殊性,以及磨削加工中上下料過程對(duì)柔性要求較高,目前(qián)業(yè)內還(hái)沒有使用機器人(rén)代替人工進行曲軸磨削(xuē)加工自(zì)動上下料的生產線。以冰(bīng)箱壓縮機曲軸磨削工藝為應用對象,成功開發出基於(yú)工業機器(qì)人的冰箱壓縮機(jī)曲軸磨(mó)削加工柔性(xìng)自動(dòng)化生(shēng)產線。
1 零(líng)件及其工藝分析
冰箱用的(de)壓縮機中,曲軸是重(chóng)要的(de)運動部件,其受力(lì)情況比較複雜,在周期性的氣體(tǐ)壓力和慣性力作用下,會產生(shēng)交變(biàn)的彎曲應力和扭轉(zhuǎn)應力。這就(jiù)要求曲軸的材(cái)質(zhì)要有足夠的剛度和強度,尤其是耐疲(pí)勞強度。曲軸的主軸徑和曲(qǔ)軸徑(jìng)分別在機座孔和滑塊孔內作變速的旋轉運動,故曲軸零件必須滿足與其他傳動零部件的配合精度要求[5]。而作為曲軸零件機加工的終端工藝,磨削加工(gōng)是曲軸成品(pǐn)精(jīng)度的重要保證(zhèng)。
如圖1 所示,為冰箱壓縮機中曲軸零件的示意圖。該曲軸整(zhěng)體結構由(yóu)相(xiàng)互平行的主(zhǔ)軸徑和曲軸徑及兩軸之間的半圓形平衡塊(kuài)組(zǔ)成。該曲軸需磨削加工的位置分別為主軸徑即軸(zhóu)A 外圓,平衡塊端麵B 以及曲軸徑即軸(zhóu)C 外(wài)圓。
生產運作過程(chéng)中,工序10、工序(xù)20 及工序30 平均節拍為13 s,即每13 s 完成一個工件的上下料與加工。工序40 平均節拍為23 s,即每23 s 完成一(yī)個工(gōng)件上下料與加工。因前後工序生產(chǎn)節拍不一致,目前業內曲軸磨削車間按(àn)照每2 台外圓磨床與前3 道工序各1 台磨床的比例配置,以滿足曲軸磨削工(gōng)藝生產效率要求(qiú)。
2 整(zhěng)線係統(tǒng)設計
為實現磨削加工生產成本削減,並提高生產(chǎn)效率,將順次完成(chéng)4 道磨削加工工序的(de)5 台磨床布局成類L 型,從目(mù)前的5 名工人(rén)操作轉變成1 名工人、2台(tái)六自由度工業機器人,以及外加(jiā)轉工序所需的傳送線,實現高度自動化生產。生(shēng)產線結構平麵布局如(rú)圖3 所示。
其中,原有機(jī)床分別(bié)為半自動無心磨床1、端麵磨(mó)床、半(bàn)自動無心磨床2、外圓磨床1 和外圓磨(mó)床2。新增部分為2 台六自由度工業機器(qì)人和4 段傳送線,其中傳送(sòng)線1 包括機械手1、輸送線體1 和機械(xiè)手2,傳送線2 包括(kuò)輸送線體2 和機械手3,傳送線3 包括機械(xiè)手4、輸送線體3 和機械手5,傳送線4 包括輸送線體4、機械手6 和皮帶輸送線。整線程序流程圖如圖4 所示。
依照(zhào)程序流程,該曲軸磨削加工自動化生產線在機械(xiè)傳動機構傳送(sòng)與控製係統的精確控製下,不斷循環運轉,便能實(shí)現由1 名工人加2 台機(jī)器人代替原來5 名工人(rén)負責(zé)的(de)全部工作。
其中,機器人上料過程為該生產線最大的難點。
3 機器人上料實(shí)驗
生產中,工序10 與工序30 均為無心磨削,在半自動無(wú)心磨床上進行。半自動無心磨床已集成有自動上下料輸送線及自動定位夾具,對工(gōng)件上料無特別要求。工序20 原來由人工負責上下(xià)料,上料時工人將工件軸A 塞進卡盤孔(kǒng)並使端麵B 與卡盤(pán)孔端麵定位點貼合。工序40 由人(rén)工負責上下料,上(shàng)料時工人將(jiāng)工件軸A 塞進卡盤孔並使端麵B 與卡盤孔端麵貼合,同(tóng)時(shí)使工件繞軸(zhóu)A 旋轉,使平衡塊突耳與卡盤孔(kǒng)端麵上的(de)偏心定位塊的定位點貼(tiē)合,如圖(tú)5 所示。可知,工序20 與(yǔ)工序(xù)40 上料均(jun1)為柔性操作,故由人工上(shàng)料時(shí)可保證工件和機床均不受損壞。若換用普(pǔ)通氣缸組合件或(huò)簡單線性模組機械手按工藝要求進行上料,會造成硬碰撞,故(gù)該生產線選用具有浮動功能的進(jìn)口品(pǐn)牌六自由度工業機器人代替以上兩工序的工人(rén)進行上下料(liào)操作。
機器人浮動功能是指(zhǐ)機器人在作業(yè)過程中(zhōng),開啟浮動功能後,機器人可(kě)以受外力改(gǎi)變姿(zī)態,即(jí)手(shǒu)爪在抓取工件往指定方向前進時,可實現與工裝完全貼合甚至預緊,避免碰撞和摩擦。浮動力的大小可以通(tōng)過參數設置,以保障機器人和手爪能按要求完(wán)成(chéng)動作,並且不至於(yú)受力過大而影響壽命。
以工序40 進行實驗,該工序上料既要使工件端麵B 與卡盤孔端麵貼合,又要使平衡塊突耳與偏心定位塊貼(tiē)合。該生產線選(xuǎn)用了帶夾緊與旋轉一體的氣缸作為機器人上料末端執行器[3],如圖6 所示,並在上料過程中啟用了機器人在直角坐標係下的浮動功能,使得(dé)工件上料時可達到人工上料的定位裝夾(jiá)標準。
上料實驗時,機器人2 的上料手爪從傳送線上抓取已完成工序30 的工件,進入磨床後(hòu),下料手爪將已完成(chéng)工序40 的工件取出,並將待加工工件送進卡盤孔,送進工件的方向及工件端麵頂貼後工件的旋轉方向如圖7 所示(shì)。
由於目前(qián)業內還沒有機器人浮動功(gōng)能的操作標(biāo)準文件,也沒有關於浮動力設置的指導規範,故在調試單機上料時,需通過大(dà)量實驗才能找出最佳浮動(dòng)力條件,既保證機器人滿足柔性(xìng)上料要求,又不損壞機器(qì)人和末端執行器。
預先編輯好機器人(rén)上下料程序,逐步改變浮動力的大小,並在各(gè)種浮動力設置條件下進行多組實(shí)驗,如圖8 所示。
經實驗,並對每組浮動力設置條件下的多次(cì)上料完成(chéng)姿態觀察記(jì)錄,發(fā)現以上各設置條件下無法實現端麵B 與卡盤孔端麵貼(tiē)合,均會留有約1 mm 左右的間隙,如圖9 所示。
由圖11 可知: 機器人上(shàng)料手爪(zhǎo)將工件送到端麵貼合後工件無法(fǎ)旋(xuán)轉到平衡塊突耳與偏心定位塊定位點貼合姿態。這可(kě)能是由於旋轉方向(xiàng)上(shàng)機器人未打開浮動功能(néng),以至旋轉時機器人及卡盤孔對工件限位所致。將x、y、z 三軸浮動功能全部打開後再進行幾次實驗(yàn),該問題(tí)得到解(jiě)決。但對y、z 軸所設置的浮動力大(dà)小多(duō)少才是最合適,又需經(jīng)過多組設置實驗。為此,嚐試關閉y、z 軸浮動功能,而在開啟直角坐標x軸方向浮動功(gōng)能的(de)同時,開啟關節坐標末三軸的浮動功能,以自(zì)適應旋轉工件時所需的(de)微小浮動量(liàng)。經過多組實驗,找到合適的浮動力設置(zhì)條件如圖12 所示。此狀態下上料完成姿態全部符合人工上料最佳(jiā)標準,如圖13 所示(shì),並較大程度上(shàng)保護了機器人和末端執行器(qì)。
4 生產線試(shì)運行及(jí)分析
該生產線按照圖3 的位置和尺寸(cùn)布局各機器人、傳送線和磨床(chuáng),以盡量接近真實環境進行模擬試運行。經過幾個班次試運行,各段傳送線結構穩固,運行穩定,節拍均在10 s 以內,機器人1 及機器人2 均可代替(tì)工人完成柔性上下(xià)料(liào)工作,重複精度(dù)高,並且節拍(pāi)均在11 s 以內,完全滿(mǎn)足生產要求。
5 結論
文中介紹了工業機器人在冰箱壓縮機曲軸磨削(xuē)加工(gōng)生產中的(de)應用,以工(gōng)業機器人、傳送線和磨床集成開發了冰箱壓(yā)縮機曲(qǔ)軸磨削加工機器人自動生產線。試運行結果表明: ( 1) 壓縮機曲軸磨(mó)削加工原需5名(míng)工人負責的上下料工作,由該生(shēng)產線和1 名(míng)工人替代完成,可實現生產高度自(zì)動化; ( 2) 設定合適的機器人上(shàng)料浮動力,可實現高度柔性化(huà)生產; ( 3)整條生(shēng)產線結構穩固,可靠(kào)性高(gāo),可提高生產效率,利於在業內推廣應用(yòng)。
如果您(nín)有機床行業(yè)、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡(huān)迎聯(lián)係本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com