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-汽錫柴MX加工中心存在的問題
2016-7-27  來源:安微理工大學研(yán)究  作者:陶高群
摘要:一汽解放汽車有限公司無錫柴(chái)油機廠加工(gōng)車間(jiān)擁(yōng)有一條年生產能力達1.5萬台缸體的生產線。其中在精加工工段上裝備有6台(tái)MX加(jiā)工中心、,在近十年的生產運行中一直工作狀態良好。但MX加工中屯、在經過長期的運行後,不同(tóng)程度的液壓油泄漏化及加工精度(dù)失真等問題也陸續顯現出來。MX加(jiā)工中也、作為外國進口設備,雖己經實現了長(zhǎng)期穩定的自(zì)動化(huà)生產,但其(qí)關(guān)鍵的設計資料、核也的技術參數等仍然被國外(wài)廠(chǎng)家技術所壟斷。當產品己過保修期,如需委(wěi)托廠家維修,不僅會產生高昂的(de)維修費用,而且其所耗費的(de)時間成(chéng)本也會直接影響到工作的完成(chéng)進度。因此,公司決定組織相關人員對MX加工中(zhōng)也進行自主維修和(hé)技術改造。降低生產成本的同時,還在一定程度上打破了外界對此類設備維修技術的壟斷,因此(cǐ),實現對此(cǐ)類進口設備的自主維修,其意義非常重大。
   
  
      作者查閱大量關於大型加工中也的傳動係統、氣液係統、電氣控製係統的相關資料(liào),明確了本次對MX加工中心進(jìn)行技術改造的四項內容:首先,針對液壓油泄漏的問題,通過對回轉台分配器進行拆卸工作,分析分配器各個構件(jiàn)的工作機理,並對關鍵構件現場測繪,確定泄漏故障源(yuán)於分配器(qì)內(nèi)部配件損耗所致並予(yǔ)以更(gèng)換。
  
  
      其次,針對(duì)加工精度失(shī)真的問題(tí),結合對分配器各(gè)構件的分析發現,由於氣動部件與光柵尺之(zhī)間沒有進行物理性隔離,加上分(fèn)配器內部件的損耗,導致油氣路工作介質竄動,致產生光柵尺因(yīn)汙染而階段性失效的隱患,因此提出新的供氣回路方案,並(bìng)予W實施。
  
 
      同時,針對油路泄漏(lòu)W及加工精度失真問題,結合夾緊裝置液壓油路的(de)分析,發現液(yè)壓夾具回路的流量監(jiān)控功(gōng)能存(cún)在設計上的缺陷,使得缸體在長期工(gōng)作(zuò)下出現密封裝(zhuāng)畳老化的現象,在反複(fù)運動過程中吸入(rù)空氣等彈性介(jiè)質,使缸體出現裝夾不到(dào)位的情化(huà)可能會導致加工精度失(shī)真等問題。此外,當出(chū)現泄漏故障時,由於回轉台分配器格蘭圈的破損而無法及時檢測報警I造成油品的大量流失及浪(làng)費。針(zhēn)對這些(xiē)問題,作者提出,在原有的監控基礎上増加液壓體積流量監控(kòng)的方案,並予以實施。
  
   
      最後,針對機工維修人員在進行加工中也、各機構手動回原位的(de)操作時,可能存在的人身安全隱患(huàn)問題。結合(hé)對電氣係統(tǒng)與NC控製係統分析,確定編(biān)程的總體(tǐ)方(fāng)案並完成編程及調試工作,確保了加工中屯、在停車維修(xiū)的狀(zhuàng)態下,實(shí)現其自動回原位的功能。
   
  
      關鍵詞!加工中心;升級改造;設計電路;NC

 

  
      -汽錫(xī)柴MX加工中心存在的問題
  
 

  
      1、MX加工中心回轉台分配器存在竄油現象
  
  
      MX回轉台作為數控(kòng)加工中屯、B回轉軸,也起(qǐ)到了承載工件、裝夾工件的作用(yòng),因(yīn)此要重視對(duì)其的維護保養。但在多年的連續工作中出現竄油(yóu)故睹、耗油現象。分配器作為回(huí)轉台的關鍵部件(jiàn),其對液壓台麵的抬起鎖緊、端齒盤的鬆開鎖緊(jǐn)、吹氣清潔、夾具W及分度的氣檢等都起到了關鍵作用。當夾緊(jǐn)裝置在(zài)工作(zuò)過程中,會有大量的(de)液壓油噴出。因其關鍵的設計資料、核也的技術參數等(děng)仍然被國外廠家技術所壟斷。當產品已過保(bǎo)修(xiū)期,如需委托廠家維修,不僅會產生高昂的維修(xiū)費用,而且其所耗費的時間成本也會直接影響到工作的完成進度。者査閱大(dà)量關於大型加工中也的傳動係統、氣液係統相關資料,將漏油處堵住,現階段雖(suī)不再漏油,但夾緊(jǐn)裝(zhuāng)置(zhì)的清潔(jié)功能沒有了,切削的碎(suì)屑無法快速排出,對工(gōng)件的裝夾W及表麵粗糖度都有一定的影響。
  
 
      2、MX加(jiā)工中光柵尺氣密封供氣回路存在隱患(huàn)
  
  
      對分配器各構(gòu)件的分析發(fā)現。由(yóu)於(yú)氣動部件與光柵尺之間沒有進(jìn)行物理性隔離,加(jiā)上分配器內部件的損耗,導致油氣路(lù)工(gōng)作介質竄動,W致產生光柵尺(chǐ)因汙染而階(jiē)段性失效的隱患。
 
  
      3、MX加工中心回轉台分配器無油(yóu)路泄漏(lòu)監(jiān)控(kòng)
  
  
      夾緊裝置液壓油路的分析。發現液壓夾具回路的流量監控功能存在(zài)設計上(shàng)的缺陷,使(shǐ)得缸體在長(zhǎng)期工作下出(chū)現(xiàn)密封裝置老化的現象,在反複運動過程中(zhōng)吸入空氣(qì)等彈性介質(zhì),使缸體出現裝夾不到位的情況,可(kě)能會(huì)導致加工精度失真等問題。此外,當(dāng)出現(xiàn)泄漏故障時,由(yóu)於(yú)回轉台分配器格蘭圈的破損而(ér)無法及時檢測報警(jǐng),造成(chéng)油品的大量流失及浪(làng)費現象。
  
  
      4、MX加工中私無自動回原位功能
 
  
      在實際生(shēng)產中,MX加工中也沒有自動回原位的功能。在自動化生產線開啟

  
  
      5、MX加工中也、存在的問題
 
  
      為響應(yīng)國家(jiā)"質量強國戰略"的號(hào)召。公司提出實施全(quán)過程質量管理的戰略,後,一旦發生生產故障(zhàng)導致機床(chuáng)報警急停(tíng),機工維修人員需先進入加工中也內部對各個機構相對(duì)位置(zhì)進行判斷,再對各機構有序進行手動回原位的操作。因為觀察和(hé)手動回原位動作由於工況條件的限製必須兩人或兩(liǎng)人(rén)W上協同(tóng)進行,這樣的工作狀(zhuàng)態下不僅對手動回原位的操作人員有較高的技能(néng)要求,而且對加工(gōng)中必內部的機工維(wéi)修人員的生命安全帶來隱患。
  
       6、硏究內容 
  
      針對MX加工中也存在四類問題(tí),作者查閱大量關於大型加工中也的傳動係統、氣液係統、電氣(qì)控製係統的相關資料,明確了(le)本次對MX加工中也進行技術改造的四(sì)項內容;
    

      1)通過對回轉台分配器進行拆卸工作(zuò),分析分配器各(gè)個構件的工作機理,並(bìng)對關(guān)鍵構(gòu)件現場測繪,確定泄漏故障源並予W更(gèng)換。
  

      2)對分配器各構件進行分析,對氣動部件與光柵尺之間進(jìn)行物(wù)理性隔離,采取有效措施防止油氣路工作介質竄動,並提(tí)出新的(de)供氣回路方案,一定程度上降低光柵尺因汙染而階段性(xìng)失效的(de)隱患。
     
  
      3)對夾緊裝置液壓油路的分析,找到液壓夾具回路的流量監控功能存(cún)在上設計缺陷,在(zài)原有的監控基(jī)礎上(shàng)増加液壓體積流量監控的方案,並對信號(hào)進行(háng)處理,且基於PLC功能(néng)的基礎上進行實時監控。
   

      4)對MX加(jiā)工中也(yě)各區域工作原理進行(háng)研究,結合對電氣係(xì)統與NC控製係統分析,確定編程的總體(tǐ)方案並完成編程及調試工作,確保(bǎo)了加工中也、在停車維修的狀態下,實現其自動回原位的功能。
  

      7、本章(zhāng)小結
   
  
      通過閱讀(dú)相關資(zī)料,介紹了加工中也現狀及發展趨勢,W及MX加工中屯在錫柴運用情化。作者針對MX加工中屯、經(jīng)過(guò)多(duō)年運行後出現的問題,並結合材輯進行了分析。明晰了本課題對生產準(zhǔn)備質量能為(wéi)的研究目(mù)的及意義,同時確定了針對(duì)上述問題的研究內容。
  

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