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細長軸加工的故障分析與排除
2012-12-26  來源:  作者:江蘇省溧陽中等專業(yè)學校 潘 勇

      1. 故障現象

 

      我校在與某電梯企業合(hé)作中加工生產了一種電(diàn)梯上使用的梯級軸,零件圖如圖1所示。使用的(de)設備是沈陽第一機床廠(chǎng)生產的CAK4085ni經濟型數控(kòng)車床,裝夾(jiá)方式采用一夾一頂,中間用中心架(jià)支撐,如圖2所示。

 

 

 

      在零件先粗後精加工後, 26mm的外圓出現尺寸超差(chà)。經測量(liàng)發現, 26mm外圓的首尾有0.2mm左右的倒錐( 右大左(zuǒ)小) , 且 26mm右端尺寸與右圖 2 1程序,進行程序加(jiā)工重放,發現該(gāi)行程(chéng)序沒有任(rèn)何(hé)作用,因此可以刪除。在整個加工過程中,類似第8462行的錯誤還有一處,這樣的錯誤一般單靠檢查(chá)是難以發現的,但使用(yòng)VERICUT軟件進行(háng)仿真(zhēn)加工就很容易發現問題。同理,修改所有(yǒu)的檢查出來的錯誤。

 

      另外,在報告中還有一處警告:

 

      ****************TOOLPATH WARNING REPORT

 

      ****************

 

      Warning for line 3

 

      N1 G49 G64 G17 G80 G0 G90 G40 G99

 

      G64 is not supported

 

      警告分析:係統提示在程(chéng)序的第3行“N1 G49G64 G17 G80 G0 G90 G40 G99”中一處警告,具體(tǐ)內容為:係統不能識別代碼G64。這樣的錯誤可能(néng)是在(zài)作後處理時沒有(yǒu)屏蔽掉某些無效的G代碼導致的,可以刪除(chú)該代碼。

 

      此時,再次進行仿真加工,係統提示沒有錯誤(wù)警告,加工結果如圖5c所示。

 

      側∮21mm外圓的尺寸沒有明顯變化。這種現象不是在加工每(měi)個(gè)零件時都會出現,有時會連續(xù)出現,有時會(huì)偶爾出現一次。因為這種故障存在偶然性,所(suǒ)以在診斷時存在不確(què)定因素。

 

      2. 機床(chuáng)使用現狀

 

      機床剛剛使用一年左右,內部潤滑及日常(cháng)保養正(zhèng)常,有過幾(jǐ)次撞刀現象但並不嚴重(chóng),機床的(de)加工精(jīng)度還能保證(zhèng)。在出現此次故障前,每日生產(chǎn)的產(chǎn)品都能滿足該零件的尺寸要求。

 

      3. 排故方(fāng)法

 

      先從與影響(xiǎng)尺寸變化最直接的部分(fèn)入手,再依次聯係機床其他與故障相關的各個環節。本案可以分(fèn)別按外因和內因的方法來解決。外因可查床(chuáng)腳,內因可按“頂尖、軸套和中心(xīn)架—刀架係統—中滑板聯接係統—床(chuáng)鞍聯接係統(tǒng)”的順序來排查故障。

 

      4. 故障(zhàng)分析與排除

 

      1)床腳如果床腳中的某(mǒu)隻腳發生(shēng)鬆動,加工中產生振動床身可能會因為床腳不穩發生傾(qīng)斜(xié),從麵會導致加工的零件出現本案中的現象。排故(gù)時可檢查床腳有無鬆(sōng)動,如有鬆(sōng)動需將床腳墊實(shí),必要時需重調(diào)機床水平。本案中床(chuáng)腳沒(méi)有(yǒu)發生鬆動,可排除床腳對本次(cì)故障的影響。

 

      2)頂尖、軸套和中心(xīn)架按(àn)照之前長期積累的加工經驗,在靠近頂尖部分的(de)尺(chǐ)寸發生變(biàn)動可(kě)能會(huì)與頂尖有(yǒu)關,如頂尖跳動過大或堵轉(zhuǎn)都(dōu)會引起接近(jìn)頂尖處的尺寸變化(huà)。在(zài)靠近中心架部分的尺寸發生變動可能會與中心架或(huò)軸套部分有關(guān),如中心架的中心(xīn)高(gāo)不對、軸套上的(de)軸承損(sǔn)壞都會引起接近中心架處的尺寸變(biàn)化。此故障的現象出現在接近中心架部分,首先檢查中心架固定情況(kuàng),再將軸套與軸承重新更換並從調中心架高度進行試切(qiē),加(jiā)工後仍然會出現上述症狀,因此可以排除頂尖(jiān)與中心架及軸套對尺寸的(de)影響。

 

      3)刀架係統刀架對本案的影響可能是刀架沒有鎖(suǒ)緊(jǐn),刀架與中滑(huá)板聯接(jiē)部鬆開或刀(dāo)架自身的反鎖沒有鎖緊(jǐn)。

 

      先檢查刀架下的四個螺(luó)釘是否擰緊:將磁力表(biǎo)座吸於中滑板上,並將百分表對準刀架底部,用力來回推動刀架觀(guān)察百分表是(shì)否跳動,如有跳動需用內六角扳手將聯接螺釘擰緊。

 

 

     再檢查刀架自身的鎖緊情況:當刀(dāo)架換刀鎖緊(jǐn)後(hòu),將磁(cí)力表座吸於刀(dāo)架底部不(bú)能轉動部分,百分表對(duì)準(zhǔn)刀架上部可轉動(dòng)部分,用加力杆按刀架旋轉的方向(xiàng)用力扳刀架上部可轉動部分,觀察百分表(biǎo)是否會跳動,如有跳動說明刀架在換刀時不(bú)能鎖緊,需對刀架進行清洗(xǐ)或更(gèng)換刀架內(nèi)部磨(mó)損的配(pèi)件。在本案中檢查刀(dāo)架係統都沒有產(chǎn)生鬆動,因此不用(yòng)試(shì)切即可排除刀(dāo)架與本案(àn)無關。

 

      4)中滑板聯接係(xì)統中滑板的聯接係統主

 

      要包(bāo)括絲杠螺母、聯軸器、圓螺母、塞鐵及支撐軸承等。中滑板聯接(jiē)係統中的某個環節(jiē)產生鬆動都有可能產(chǎn)生本(běn)案中的現象,可以逐個檢查絲杠螺母、聯軸器(qì)及圓螺母聯(lián)接處的鎖(suǒ)緊螺釘是否有鬆動。機床經過一年的使用,塞鐵必然會產生磨損,應對(duì)塞(sāi)鐵作適當調整,鬆緊適當。支(zhī)撐軸承如損壞,對尺寸(cùn)的影響是不可控的,本案中尺(chǐ)寸的變化成倒錐變化,有一定(dìng)的規律性,加(jiā)上該(gāi)機床沒有受到過嚴重的撞(zhuàng)擊,日常(cháng)的(de)加工負荷也並(bìng)不是(shì)很重,因此可(kě)以暫時將軸承的損壞排除在外。本案中經過對中滑板聯接係統的調(diào)整後對零件進了試切,加工幾件後症(zhèng)狀如前。

 

      5)床鞍聯接係統床(chuáng)鞍聯接(jiē)係統與中滑板聯接係統有幾(jǐ)分(fèn)相似之處,可按上述方法逐一(yī)進行檢查,但床鞍下(xià)與機床導軌的壓板是中滑板上沒有的。本案中,檢查壓板時發現壓板與導軌底邊之間存在(zài)一定的間隙,尤其是左側接近刀具切削部位的那塊壓板間隙最大,約有0.3mm左右。對前後幾塊壓板重新(xīn)打磨並安裝,間隙控製在0.030.05mm。經過試切後(hòu)症狀沒有再出現,可見本案的故(gù)障就是因為床鞍下的壓板與導軌之間的間隙過大產生的。

 

      5. 結語

 

      本案(àn)的故障排除後本人與同事及(jí)企業工程師進行了探(tàn)討,他(tā)們說沒有遇到過類似(sì)的現(xiàn)象,尤其是(shì)在與企業(yè)工(gōng)程師探討時,他(tā)們說他們的機床用了五六年了從來沒有遇到過這種現象,這讓我感到很奇怪(guài)。按理說他們的機床上的壓板不可能沒有磨(mó)損,怎麽(me)會沒有發生過這樣的現象呢?後來通過對比,讓(ràng)我恍然大悟,他們廠所用的設備都是50的機床,所配的刀架(jià)也都是方25mm×25mm的大刀架,床鞍的自重較大;我(wǒ)們學校的機床是40mm的小機床(雖說(shuō)名稱上是40mm,實際上隻有36mm的床身),所配的刀架也隻是(shì)方20mm×20mm的小刀架,床鞍自重較小。

 

      當機床在粗(cū)車時,刀具受到切削(xuē)力的影(yǐng)響會(huì)使床鞍下壓,當粗車結束後,因為機床本身較輕,床鞍受到機床(chuáng)導軌的反作用力可能會向上反彈,如果在精(jīng)車前反彈間隙能被(bèi)消除,機床則加工(gōng)正(zhèng)常,當不能消(xiāo)除時就可能會(huì)出現本案中的現象,所以加工出的零件時好時壞。如果(guǒ)床鞍上的零部件自重較大,反彈力不能將床鞍抬起就不會出現這樣的故(gù)障。

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